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盐城朝宝环保公司专业生产燃煤厂锅炉专用脱硫除尘器,欢迎前来我公司选型!
新建2×200MW机组锅炉,设计用某种的烟煤。由于该煤种的煤灰粉成分很特殊,事实证明用电除尘器很难达到环保规定的烟尘排放标准。在国内调研和国外考察的基础上,决定采用袋式除尘器。
工艺及设计,除尘器设计方案,每台锅炉配一组除尘器,每组除尘器分四个除尘室(间)每室分两个单元(袋束)每一单元布袋束设1000个布袋,每一组除尘器共有8个单元,有滤袋1000×8=8000条,总过滤面积为25600m2。
袋长8m,为椭圆形,每条袋的过滤面积为3.2m2,滤料为RYton材料。每个除尘室设有112个备用孔,平时孔口用覆板覆盖。
除尘器采用外滤式,除尘器的布袋吊在孔板上,形成了干净空气与含尘气体的分隔,布袋由抗瘪的龙骨所支撑,以同心圆形状布置。
孔板上方的螺旋风管设在空气喷口,风管旋转时喷口对着布袋进行反吹清灰。旋转风管由位于顶部的驱动电机和脉冲阀控制,每个单元设一套反吹风清灰装置,包括,一个储气罐、电磁隔膜阀和旋转喷吹管。反吹空气由罗茨风机通过管道送至除尘器顶部储气罐,然后通过脉冲阀和旋转风管喷嘴向布袋内脉冲射流。随风管的旋转,喷口对布袋进行周期性反吹清灰。旋转风管由位于顶部的驱动电机带动旋转。
孔板上方的洁净室内有照明装置,换袋和检修时,可先关闭本室的进出口百叶窗式挡板门,打开专门的通风孔,自然通风换气,降温后再进入工作。
第一台机组锅炉袋式除尘完成168h满负荷试运正式投入。投入运行后,袋式除尘器运行情况比较正常。
从两次超温记录数据情况看,烟气温度升高迅速较快,骤然升至210°C。紧急开启旁路。时间超过2min而旁路门开启时间为1min,检查发现是由于旁路大量积灰卡涩。
第一次超温由于喷水电磁阀泄漏,整个喷水系统退出运行,第二次超温时只投入了一个喷嘴,喷水系统投入不正常的原因:一是水压长期偏低小于1.3MPa,二是喷水电磁阀故障。
故障时旁路烟道挡板阀开启不及时的原因:1、烟气携带的大量飞灰在挡板前堆积近2m;2、挡板门前后受热不均变形3、烟道诱蚀。
罗茨风机的压缩机故障频率较多,出口逆止阀不严;喷吹旋转臂由于热变形支撑轴承多次损坏,致使旋转臂下沉造成转动齿轮受损;储气罐有积水现象。
烟气联箱后每一除尘室前烟道内各设两个温度测点,用来检测烟温。由于给出的温度时4个烟道的平均值,故进入每一除尘室的真是烟温参考性不强。
燃煤厂锅炉专用脱硫除尘器 盐城朝宝机械制造
日期:2013-01-29 12:30 点击:6
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