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供应能源之星高压变频调速器在钢铁厂的应用
日期:2014-03-14 00:24  点击:652
 
 
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品牌:能源之星
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高压变频调速系统在炼钢厂除尘风机上的应用

近年来,节能降耗在各行各业中得到了共识,炼钢厂是整个炼钢系统的重要分厂,所需能耗占总成本较大比例。随着电力电子技术的飞速发展,变频技术已经日趋成熟,由于其良好的节能效果,高压变频装置已经广泛的应用于冶炼行业的各个场合。本文重点介绍了我厂使用的Nzx-Y06/173高压变频调速系统在转炉二次除尘风机上的应用情况。分享对变频装置可靠性、节能效果、使用的一些经验。

一、引言

建设资源节约型、环境友好型企业,是我国和谐社会建设进程中必须坚持的一项基本国策。特别是近期国家提出的负能炼钢技术,这就要求企业千方面计把能耗降低,高压变频器技术全面推广对钢铁行业清洁生产意义重大。除尘风机作为转炉的主要辅助设备之一,未加装变频器时采用定速运行,风量只能由出口调节风门来控制,节流损失大、管损严重、系统效率低,造成了能源浪费。

二、项目简介

富宝钢铁有限公司2009年初决定对两座60吨转炉安装二次除尘设施,配套650000m3除尘系统,原系统在设计时设计了传统的液力偶合器调速系统方案,应以节能降耗作为目标,最终采用高压变频调速系统替换了液力偶合器调速系统,加装了北京能之星电器公司生产的高压变频调速系统。以下对加装高压变频调速系统实际使用、调试中的一些情况进行分析。

三、设备简介

北京能之星电器公司生产的HIVERT-Y06/173高压变频调速系统有如下特点:

1. 采用单元串联技术,谐波含量输入、输出谐波含量低,优于国家标准,输入功率因数达0.96。无需安装滤波器和功率因数补偿装置,可直接驱动普通电机;

2. 功率单元与控制系统光纤通讯,强弱电之间完全隔离,提高了系统抗干扰能力;

3.系统控制电源采用220VAC和高压主电源降压隔离后双路供电,供电系统与直接在线热备份,系统运行更可靠、操作更简便。

4. 内置I/O接口板与用户信号连接,无需PLC和工控机,避免了由于温度过高导致工控机硬盘损坏而使系统瘫痪,特别适合炼钢厂高温、灰尘大等恶劣条件;

5. 采用一体化设计,现场接线简单;

四、主要技术性能指标

型号

Nzx-Y06/173

变频器容量(kVA)

1800

适配电机功率(kW)

1400

输入电压(kV)

6

每相串联单元数

5

输 入 频 率

50Hz±10%

额定输入电压

6kV(-20%~ 15%)

调 制 技 术

空间矢量控制的正弦波PWM技术

效率(含变压器)

额定负载下 0.96,变频部分 0.98

输出频率范围

0Hz~120Hz

输出频率分辨率

0.01Hz

过 载 能 力

120%2分钟;150%5秒;200%立即保护

上 位 通 讯

隔离RS485接口,MODBUS规约

开关量输入输出

12输入/9输出(输出可扩展)

运行环境温度

-5~ 45℃

防护等级

IP30

五、系统实施方案

图1 一次回路图

系统配备手动旁路柜中,共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,QS21与QS22采用一个双刀双掷隔离开关,实现自然机械互锁。当QS1、QS22闭合,QS21断开时,电机变频运行;当QS1、QS22断开,QS21闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。

旁路柜必须与上级高压断路器QF连锁,旁路柜隔离开关未合到位时,不允许QF合闸,QF合闸时,绝对不允许操作隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。

合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号与旁路柜“工频投入”信号并联后,串联于高压开关合闸回路。在变频投入状态下,变频器故障或不就绪时,上级高压开关(断路器QF)合闸不允许;旁路投入状态时,合闸闭锁无效。

故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。

六、运行情况及节能统计

变频调速系统是国家推广的十大节能工程之一,对于异步电动机而言,它的转速n与电源频率f,转差滤s,电机极对数p有关,n=60f(1-s)/p,由流体力学理论可知,流体流量与转速的一次方成正比,其转矩与二次方成正比,其功率与三次方成正比,转速降低时,电机的能耗将以三次方的速率下降,然而从一般调节风量的方法来看,是通过改变挡板的开度来实现的,但是在此情况下电机仍然全速运行,于是有很大一部分能力被损耗在挡板上。

变频装置是通过改变电源频率f来调节电动机转速的,可以看出n与f的线性关系,转速调节范围宽,因此装置所带的风机都使挡板全开的,且随炼钢工艺中不同时段所需的风量大小都不一样,装置节约的能量就是浪费在挡板上的这一部分能量。

以下为加装变频调速装置前后的运行参数:

除尘风机

频率

电流

消耗功(KW)

工频(额定值)

50HZ

192A

1400

变频

35HZ

50A

600

年节电量统计:

1、直接经济效益

根据除尘风机实际运行情况,参照风机的额定值统计,使用变频器后,少消耗功率800KW/小时,我厂实际节电如下:

全年节电(按10个月统计):

800kW x10月x30天x24小时x0.55元=316.8万元。

2、间接经济效益

(1)工频启动时,电机承受6-8倍的冲击电流,而采用变频启动后,电动机由于软启动,启动电流小,启动过程平稳,对电网或电机没有冲击,对风机也不产生大的启动转矩冲击,可延长设备使用寿命,降低维修费用,减少维修改造量。

(2)采用变频运行后,由于电机轴功率下降,除尘风机转速降低,减轻了机械振动和噪声,可延长设备使用寿命,改善了劳动环境;

六 结束语:

实践证明,风机采用变频器调速后,取得了显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式,并且机械的转速降低后,机械的磨损减少,使用寿命延长,同时设备运行可靠性提高,延长了设备检修周期,减少了维护量及维修费用,直接和间接经济效益都很可观。公司看到高压变频器调速的前景,正拟对转炉一次除尘进行改造,为响应国家环保、节约型社会而谋略。


联系方式
公司:北京能之星电器设备有限公司
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姓名:舒建新(先生)
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