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供应能源之星高压变频调速器在石化厂的应用
日期:2014-03-16 12:04  点击:635
 
 
价格:0.00/套
品牌:能源之星
供应:120套
发货:30天内

高压变频调速器在化工厂主风机上的应用

1、引言

随着现代工业的飞速发展及市场竞争的日益加剧,加上能源供应紧张和能源价格不断攀升,企业采用新技术实现节能降耗、降低生产成本、提高市场竞争力,已是大势所趋。因此,化工厂对给主风机进行了改造,改用变频器对风机进行调速。

某化工厂有一台6300kW/10kV主风机,电机启动方式采用水电阻启动。工艺要求的风量根据进料量进行调节,没有全负荷生产,若生产量大,进风口挡板开大。根据产量高低,风门开度仅控制在30~35%左右。由于采用进风门挡板调节,大部分的能量都被消耗在挡板上了,且挡板的开度越小则耗能就更多。

2、主风机变频改造方案

2.1 变频器选型

一般情况下,变频器容量应不小于电动机容量,这样能满足电机在额定出力内进行不同转速的调节。但在现实生产工作中,根据实际运行工况来选择合适的变频器容量,既能满足生产需要,又能节省变频器投资及减少配套设施。主风机电机为10kV/6300kW电机,设计时存在一定裕量。为了满足50Hz时满负荷运行要求,我们为其配备了容量为8000kVA的变频器以满足各种工况下不同转速调节的要求。

2.2 系统方案

对热电厂给水泵变频的改造遵循了“最小改动,最大可靠性,最优经济性”原则,考虑到变频器退出运行后,为了不影响生产,确保系统正常工作,配置工频旁路,当变频器出现故障时,将电机投切到工频下运行。

变频器一次回路由2个高压真空断路器QF1~QF2和原有设备组成。10kV电源经高压断路器QF1到高压变频装置,变频装置输出经真空断路器QF2送至电动机,电动机变频运行;10kV电源还可经原有水电阻启动装置直接起动电动机,电动机工频运行。QF2与原有水电阻启动装置电气闭锁,旁路柜系统满足“五防”联锁要求。高压开关QF11、原有水电阻启动装置与电动机为原有设备。


3、 高压变频器的组成和原理

高压变频器是具有自主知识产权,无电网污染的调速系统,采用的结构为多单元串联,输出为多电平移相式PWM方式。特别适合于风机、泵类工业应用现场,已经被广大工业用户接受和充分认可。本项目为10kV系列,变频器主电路结构见图2。

图2 高压变频器主电路原理图

3.1 功率单元电路


图3 功率单元电路原理图

每个功率单元结构上完全一致,可以互换,其主电路结构如图3所示,为基本的交-直-交电路,图中通过三相全桥方式整流,整流后给滤波电容充电,确定母线电压,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制实现逆变。

 

3.2输入侧移相变压器


  输入侧由移相变压器给每个单元供电,每个功率单元都承受电机电流、1/10的相电压、1/30的输出功率。30个单元在变压器上都有自己独立的三相输入绕组。功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,目的是实现多重化,降低输入电流的谐波成分。

  本机中移相变压器的副边绕组分为三组,构成60脉冲整流方式;这种多级移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近1,输入电流谐波成分低。实测输入电流总谐波成分小于3%,低于国家标准。

3.3输出侧结构

  输出侧由每个单元的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到如图5所示的阶梯PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,可减少对电缆和电机的绝缘损坏,无须输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电机不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗大大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶片的机械应力。

4、节能分析

电动机相关数据:PN=6300kW,UN=10kV,IN=416.4A,cosφ=0.85,η=0.95

且电机运行情况为每天在150A运行10小时,200A运行10小时,300A运行4小时。

电机运行在150A时节约电能为:

未改造前,系统输入功率为:

P1=UNI cosφ=×10×150×0.85=2208.3(kW)

当实际运行电流I=150A时,由于负载率β= P/PN=UNI cosφη/PN

则我们可以通过运算得到风机的负载率β=1.732×10×150×0.85×0.95/6300=0.333=33.3%。

根据经验,风机在额定转速下利用风门开度调节风量时,33.3%的负载时风机的风量约为33%左右。

进行变频调速改造后,风机的实际转速为n=33%n0

风机消耗功率P2=PN×(n/ n0)3=6300×0.333=226.4(kW)。考虑到变压器及变频器功率器件等做功引起的电能损耗约20%,即:

P2 = P2×1.2=271.68(kW)

风机进行变频改造后,功率节约为:

P1-P2=2208.3-271.68=1936.62(kW),即每小时可节电1936.62度;

同样可得电机在200A及300A运行时每小时节约电能为2304.4度及2243.13度。故每天节约电能为:1936.62*10+2304.4*10+2243.13*4=51382.72度

若按全年统计,节能效果非常显著。同时,主风机的无功耗能亦大幅降低,这里不再一一计算。并且变频运行后挡板全开,电机基本保持在高效点,运行效率也大大提高。

5、结论

对某化工厂主风机实施了变频改造后,节约了大量的电能,改善了工艺过程,电机实现了软启动,延长设备的使用寿命,减少维修量,取得了预期的效果。

中、高压变频调速系统是实施有效节能的重要装备,是国家当前社会经济发展的急需,在加快建设节约型社会的历史进程中,我们必将迎来一个高压变频调速技术发展和推广应用的时代。

4、节能分析

电动机相关数据:PN=6300kW,UN=10kV,IN=416.4A,cosφ=0.85,η=0.95

且电机运行情况为每天在150A运行10小时,200A运行10小时,300A运行4小时。

电机运行在150A时节约电能为:

未改造前,系统输入功率为:

P1=UNI cosφ=×10×150×0.85=2208.3(kW)

当实际运行电流I=150A时,由于负载率β= P/PN=UNI cosφη/PN

则我们可以通过运算得到风机的负载率β=1.732×10×150×0.85×0.95/6300=0.333=33.3%。

根据经验,风机在额定转速下利用风门开度调节风量时,33.3%的负载时风机的风量约为33%左右。

进行变频调速改造后,风机的实际转速为n=33%n0

风机消耗功率P2=PN×(n/ n0)3=6300×0.333=226.4(kW)。考虑到变压器及变频器功率器件等做功引起的电能损耗约20%,即:

P2 = P2×1.2=271.68(kW)

风机进行变频改造后,功率节约为:

P1-P2=2208.3-271.68=1936.62(kW),即每小时可节电1936.62度;

同样可得电机在200A及300A运行时每小时节约电能为2304.4度及2243.13度。故每天节约电能为:1936.62*10+2304.4*10+2243.13*4=51382.72度

若按全年统计,节能效果非常显著。同时,主风机的无功耗能亦大幅降低,这里不再一一计算。并且变频运行后挡板全开,电机基本保持在高效点,运行效率也大大提高。

5、结论

对某化工厂主风机实施了变频改造后,节约了大量的电能,改善了工艺过程,电机实现了软启动,延长设备的使用寿命,减少维修量,取得了预期的效果。

中、高压变频调速系统是实施有效节能的重要装备,是国家当前社会经济发展的急需,在加快建设节约型社会的历史进程中,我们必将迎来一个高压变频调速技术发展和推广应用的时代。

联系方式
公司:北京能之星电器设备有限公司
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姓名:舒建新(先生)
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